实测14us,Linux-RT实时性能及开发案例分享—基于全志T507-H国产平台

本文带来的是基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),Linux-RT内核的硬件GPIO输入和输出实时性测试及应用开发案例的分享。本次演示的开发环境如下:

 

Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit

Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit

虚拟机:VMware16.2.5

U-Boot:U-Boot 2018

Kernel:Linux-RT-4.9.170

SDK:LinuxSDK-V2.0

GPIO: LED(PI13)、KEY3(PH4)

分享案例:rt_gpio_ctrl、rt_input案例

测试工具:示波器

 

测试数据汇总

基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,得出如下测试结果。

备注:测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。

 

测试结果如下表所示:

 

表1 Linux-RT GPIO输入输出案例测试数据
 

GPIO输入延时

系统延迟

GPIO输出延时

输入输出总延时

测试1

37us

9us

14us

60us

测试2

53us

9us

14us

76us

测试3

57us

9us

14us

80us

测试4

60us

9us

14us

83us

 

(1)GPIO输入延时:通过使用示波器测量按键事件触发LED电平翻转的实际耗时结合系统延时与GPIO输出延时得出数据;

 

(2)系统延迟:根据Linux-RT性能测试平均值得出数据;

 

(3)GPIO输出延时:通过使用示波器测量LED电平翻转的实际耗时得出数据。

 

 

图1

表 2 Linux-RT实时性测试数据
 

Min Latencies

(最小值)

Avg Latencies

(平均值)

Max Latencies

(最大值)

CPU空载状态

5us

7us

86us

CPU满负荷状态

5us

9us

88us

隔离CPU核心状态

5us

9us

38us(CPU3)

 

根据不隔离CPU核心、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至T507-H隔离的CPU核心运行。

 

Linux-RT实时性测试

本次测试是使用Cyclictest延迟检测工具测试Linux系统实时性。Cyclictest是rt-tests测试套件下的测试工具,也是rt-tests下使用最广泛的测试工具,一般主要用来测试内核的延迟,从而判断内核的实时性。Cyclictest主要通过反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。

 

使用Cyclictest测试系统实时性

基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。

 

 

图2 Linux-RT-4.9.170内核测试结果

 

图3 Linux-4.9.170内核测试结果

 

对比测试数据,可看到基于Linux-RT-4.9.170内核的系统的延时更加稳定,最大延时更低,系统实时性更佳。

 

T507-H核心板典型应用场景



图4 T507-H核心板典型应用领域

Linux-RT应用案例的分享

rt_gpio_ctrl案例

 

案例说明

 

通过创建一个基本的实时线程,在线程内触发LED的电平翻转,同时程序统计实时线程的调度延时,并通过示波器测出LED电平两次翻转的时间间隔。由于程序默认以最高优先级运行,为避免CPU资源被程序完全占用,导致系统被挂起,因此在程序中增加100us的延时。程序原理大致如下:

(1)在Linux-RT内核上创建、使用实时线程。

(2)实时线程中,计算出触发LED电平翻转的系统调度延时。

 

案例测试

 

将可执行文件拷贝至评估板文件系统,并执行如下命令运行测试程序,再按"Ctrl + C"退出测试,串口终端将打印程序统计的延时数据,如下图所示。

 

Target# ./rt_gpio_ctrl 100

图5

同时使用示波器捕捉LED两次电平翻转之间的间隔就对应上线程调度的延迟。算出电平两次翻转的时间间隔为∆x = 114us,如下图所示。由于程序中默认增加了100us的时间延时。因此,实际延时应为:114us-100us = 14us,与程序统计打印的Latency results平均值相近。

 

 

 

图6

 

rt_input案例

 

案例说明

 

通过创建一个基本的实时线程,在线程内打开input设备,并对按键事件进行监听,然后触发LED的电平翻转,再通过示波器测量按键触发到LED电平翻转期间的实际耗时。程序原理大致如下:

(1)在Linux-RT内核上创建、使用实时线程。

(2)实时线程中对打开的input设备节点进行按键事件监听,通过判断监听得到的按键事件来触发LED的电平翻转。

 

案例测试

 

将可执行文件拷贝至评估板文件系统,并执行如下命令运行测试程序,程序运行后按下KEY3用户按键点亮LED,松开按键后LED熄灭,再按"Ctrl + C"退出测试程序。

 

Target#./rt_input /dev/input/event8

 

 

 

图7

 

分别使用示波器探头1测量按键KEY3引脚1,使用示波器探头2测量LED。
从按键下降沿触发的开始(下图黄线)到LED上升沿触发的完成(下图蓝线)的时间间隔,即为系统实时捕获按键输入时间并响应触发LED电平翻转的时间∆x,从图中可看到∆x = 76us。

 

图8
posted @ 2024-04-18 10:27  创龙科技-黄工  阅读(82)  评论(0编辑  收藏  举报